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污水厂提标改造中的反硝化滤池工程设计与调试

发布时间: 2023-09-19 浏览

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对环境保护的重视程度不断加强,其中污水厂的排放标准明显提高,对现有污水厂提标改造,成为必须开展的工程。文章首先分析了反硝化滤池的系统组成和运行原理,然后通过实际案例对提标改造方案进行了介绍。
      在污水处理工艺中,反硝化滤池的应用历史较长,初出现在上个世纪70年代,主要用于颗粒悬浮物的清除。随后反硝化滤池的建设数量不断增加,能够明显提高出水水质,成为污水处理的重要技术手段之一。
1 反硝化滤池的系统组成和运行原理
     对反硝化滤池的组成主要包括滤料、砾层、滤砖、堰板、阀门、反冲洗泵、仪表管路、控制系统、碳源投加系统等,既具有过滤功能,又具有生物脱氮功能。其中,滤料能够过滤,并吸附反硝化生物菌群;砾层能避免滤料进入配水系统;滤砖能分配反冲洗气水;堰板能对进水、反冲洗出水进行均衡分配;阀门是控制水和气的部件;反冲洗泵对滤料进行反冲洗;控制系统则对各个设备、部件进行统一调控;碳源投加系统在分析进水硝酸氮量的基础上,对碳源投加数量进行控制。
     反硝化滤池的系统运行原理是二沉池出水进入滤床后,悬浮物经沉淀、过滤、截留等方式,终留在滤床中;然后在反冲洗下将其排出废水池,滤层的过滤性能得以恢复。在冬季,由于气温较低,硝化速度、反硝化速度会减慢,为了解决碳源不足的问题,会通过外加碳源的形式,将滤池转变为反硝化滤池。此时反硝化滤池的运行,滤料层处于缺氧状态,会在表面附着反硝化生物菌群。当出水经过滤料层时,污水中的NO2、NO3就会被生物膜吸附,继而还原成为N2,排除在污水之外,实现了反硝化脱氮的过程。而且,颗粒滤料还具有截留悬浮物的作用。

反硝化深床滤池滤砖安装现场

2 污水厂提标改造方案
     以某市污水处理厂为例,其中污水来源主要是生活污水,设计处理规模为8×104m3/d。进水水质设计参数如下:COD为332mg/L,BOD为114mg/L,SS为259mg/L,TP为4.4mg/L,TN为25.4mg/L,NH3-N为15mg/L。在运行期间,实际进水水质略低于设计标准,考虑到污水来源越来越多,为了满足长远发展的目标,提标改造方案要求进水水质和设计标准一致,污水经处理后,出水水质满足GB18918-2002中的一级B标准。原工艺针对COD、NH3-N的去除效果较好,能达到一级B标准,但是工艺流程中没有缺氧段、厌氧段,因此不具备脱氮、除磷功能。本次提标改造的主要目的,就是保证TP、TN达标。
     提标改造方案制定后,对污水处理厂的现状进行分析,认为改造工艺应该减少对目前生产工作的影响,在处理工艺上,一是强化生物处理等级,二是增加深度处理工艺。强化生物处理等级是在现有设施的基础上,调整滤池功能、优化运行方式,从而提高处理能力,措施包括增加内回流泵,以提升脱氮效率;减少氧化沟转碟数量,以降低氧化沟的充氧量;在氧化沟增加潜水推进器,以避免淤泥堆积等,但会对现有生产造成影响。增加深度处理工艺是污水经二级处理后,增加反硝化滤池工序,从而再次降低SS、TN浓度,以满足水质排放标准,对于现有生产不会产生影响。

反硝化深床滤池滤砖安装现场

3 反硝化滤池的工程设计
3.1 反硝化滤池
     二沉池出水进入滤池前端的混合池内,其中设置功率为5.5kW的搅拌机1台;同时增设碳源投加点,长度、宽度、深度分别为3m、3m、5.8m。混合池出水经配水渠进入滤池,滤池结构为矩形的钢筋混凝土,将其分割成4个小部分,单个尺寸为13.4m、5.8mm、5.8m。过滤周期共计23.5小时,其中水、气的冲洗强度分别为每秒4.2L/m2、25.6L/m2。
     为了保证气和水均匀分布,并提高反冲力度,采用气水分布滤砖技术,反冲水进入滤砖后,会在一级分配腔内形成梯度分布;然后经过限流孔进入补偿腔,此时反冲强度明显提高,并经过滤砖分配孔进入滤床。如此一来,滤床反冲洗期间,反冲洗水强度均匀稳定,能够提高反冲洗效率,延长滤池的使用寿命,并减少维护检修工作量。另外,支承层采用3种级配砾石,小粒径为3.2-6.4mm,中等粒径为6.4-12.7mm,大粒径为12.7-19.1mm;滤料使用石英砂,粒径在1.7-3.35mm之间。
3.2 综合水池
    反硝化滤池建设完成后,还要配套建设新的综合水池,主要包括二級泵池、反冲洗废水池、反冲洗水池等组成。其中,二级泵池的作用,是提升二沉池来水从而进入滤池混合池,长度、宽度、深度为6m、6m、5.3m,设置潜水提升泵3台,单泵扬程为5m,流量为每小时850m3。反冲洗废水池的作用,是缓冲反冲洗产生的废水,尺寸大小为6m、6m、3.3m,设置功率2.2kW的潜水搅拌机1台。反冲洗水池有两个作用,一是滤池的集水池,能减小下游水位对滤池出水渠道水位的影响;二是反冲洗用水的集水池,以满足滤池反冲洗操作时的水量需求。尺寸大小为6m、6m、5.3m,设置潜水提升泵3台,单泵扬程为12m、流量为每小时590m3。

反硝化深床滤池滤砖安装现场

3.3 反冲洗鼓风机房
      新建1座鼓风机房,长度、宽度均为6m,内部装设3台风机,单台功率为110kW,风压为58.8kPa,风量为每分钟60m3。另外,考虑到运行期间产生的振动和噪音,另外加用隔振沟、设备罩等设施。
3.4 碳源投加系统
      在冬季低温条件下,为了满足碳源需求,增设1套碳源投加系统,用于反硝化滤池内的碳源投加,以提高生物脱氮效果,保证出水TN浓度达标。其中,选用醋酸作为投加碳源,投加位置在滤池前端的混合池内。醋酸储罐容积为10m3,设置3台加药泵,单泵扬程为60m,流量为每小时50L。碳源的投加采用前后反馈复合环路控制,系统能收集进水流量、氧浓度、硝基氮浓度信号,从而准确计算出投加数量,避免因投加过量造成出水BOD值过高。
3.5 自控系统
      新增的自动控制系统,能够和超声波液位计联动,从而实现自动调节运行的功能。控制软件包括反冲洗周期设定、反冲洗频率设定、进水泵控制、反冲洗鼓风机控制、电动蝶阀和闸门控制、碳源投加量控制等。

反硝化深床滤池滤砖安装现场

4 反硝化滤池的调试和效益
     本次提标改造工程的工藝技术可靠,改造后系统水质、水量冲击负荷承受能力明显提高,提高了出水标准。污水经处理后,TN指标达到了一级B标准,COD、BOD、SS、TP、NH3-N则达到了一级A标准,在深化处理的同时节约了资金成本。改造后的系统维护工作少,池体不需维护,因此管理更加方便。
5 结束语
     依据运行现状和需求制定提标改造方案,其中反硝化滤池的工程设计,包括反硝化滤池、综合水池、反冲洗鼓风机房、碳源投加系统、自控系统等部分。结果显示污水处理后满足排放标准,而且节约了资金投入,简化了管理工作。